在炼焦、化工产品回收和气体净化过程中,焦化厂会产生焦化废水。这种废水的污染物成分复杂,含有挥发性酚类、多环芳烃和氧硫氮等杂环化合物,是一种高浓度的有机工业废水,难以进行生化降解,目前焦化企业大多采用生化法处理焦化废水‚但处理效果差‚出水常常不能达标。我们以铝酸钙粉和硫酸亚铁为主要原料‚通过酸溶、氧化、熟化和聚合过程制备了无机高分子复合絮凝剂聚合氯化铝铁‚并与氧化剂配合使用‚深度处理经生化处理后的焦化废水‚,使‚出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级排放标准。
主要试剂:铝酸钙粉(氧化铝质量分数55%);硫酸亚铁(化学纯);质量分数为30%的盐酸(化学纯);氧化剂高锰酸钾复合药剂;聚合氯化铝(PAC‚市售‚固体‚氧化铝质量分数30%);聚合硫酸铁(PFS‚市售‚固体‚全铁质量分数20%);硫酸铝(市售‚分析纯);天然高分子化合物絮凝剂(市售‚固体)。
将铝酸钙粉与盐酸按一定比例置于三口烧瓶中‚在水浴锅中恒温搅拌进行酸溶‚再加入一定量的硫酸亚铁和少量双氧水氧化‚搅拌反应一定时间‚使物料中铝和铁进行复合聚合‚然后趁热过滤‚熟化12h‚烘干后即得黄色聚合氯化铝铁固体。
高岭土悬浊液:采用高岭土与自来水配制‚浊度为105NTU;焦化废水:取自某焦化厂生化出水‚水质状况为氨氮8~12mg/L‚COD180~230mg/L‚色度100~110倍‚pH6.5~7.0。
取一定量高岭土悬浊液或焦化废水加入到1L烧杯中并置于六联混凝试验搅拌仪上‚加入自制聚合氯化铝铁絮凝剂‚快速搅拌(250r/min)1min‚然后慢速搅拌(80r/min)10min‚静置30min后‚取上清液进行分析测试。在氧化混凝试验中‚在水样中先加入氧化剂并快速搅拌(250r/min)2min‚后再加入絮凝剂‚其他步骤均与单独投加絮凝剂相同。
采用正交试验‚优选聚合氯化铝铁的制备工艺‚以高岭土悬浊液的除浊率为指标评价絮凝剂絮凝效果(投加量为80mg/L)‚选定反应时间(A)、反应温度(B)、硫酸亚铁投加量(C)(以每100g铝酸钙粉计‚下同)、盐酸投加量(D)4个因素进行试验‚确定因素水平表(见表1)‚按L9(34)正交表设计试验‚结果如表2所示。
水平 | 因素 | |||
A/h | B/℃ | C/g | D/mL | |
1 | 1.5 | 70 | 10 | 200 |
2 | 2.0 | 80 | 12 | 300 |
3 | 2.5 | 90 | 14 | 400 |
项目 | A | B | C | D | 除浊率/% |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 90.5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80.8 |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 87.5 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 81.6 |
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84.3 |
6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 82.0 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 84.8 |
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 88.3 |
9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 87.1 |
K1 | 86.3 | 83.2 | 85.6 | 82.5 | |
K2 | 82.6 | 86.9 | 84.5 | 85.8 | |
K3 | 86.7 | 85.5 | 85.5 | 87.3 | |
极差(R) | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 4.8 |
从表2的极差分析结果可以看出‚各因素对除浊率影响的次序为:D>A>B>C‚即盐酸投加量>反应时间>反应温度>硫酸亚铁投加量。聚合氯化铝铁絮凝剂最佳制备条件为:硫酸亚铁投加量10g、盐酸投加量400mL、反应温度80℃、反应时间2.5h。在此条件下‚制得的产品为红棕色液体‚将液体烘干‚得到黄色聚合氯化铝铁固体‚氧化铝质量分数为30.5%‚全铁质量分数为1.2%。
取同批焦化废水‚COD为207mg/L‚色度为100倍‚pH为6.7。分别加入PAC、PFS、硫酸铝、天然高分子化合物絮凝剂和自制聚合氯化铝铁进行絮凝试验‚各絮凝剂投加量均为200mg/L‚絮凝效果如图1所示。
由图1可知‚自制聚合氯化铝铁絮凝剂对COD、色度的去除效果均优于其他絮凝剂。这是因为自制絮凝剂是在PAC基础上引入铁盐‚同时具备了铝盐絮凝性能好、铁盐絮凝剂沉降速度快、絮体密实等优点。另外‚絮凝剂的聚合度及分子质量是影响絮凝效果的重要因素‚随着聚合度及分子质量的提高‚絮凝剂的吸附架桥能力大大提高。综合分析‚自制聚合氯化铝铁絮凝剂中含有铝、铁等元素‚在絮凝过程中2种因素协同增效‚因此在焦化废水的絮凝处理中表现出优异的性能。
取同批焦化废水‚COD为224mg/L‚色度为108倍‚分别加入氧化剂高锰酸钾复合药剂5、10、20、30、40、50、60mg/L‚聚合氯化铝铁投加量为200mg/L‚絮凝效果如图2所示。
由图2可知‚氧化剂最佳投加量为10mg/L‚其COD去除率达68%‚色度去除率达60%。当氧化剂投加量低于10mg/L时‚COD和色度去除情况都较差‚这是因为氧化剂的投加量不足‚不能充分降解水中易被氧化物质;当氧化剂投加量高于10mg/L时‚随着氧化剂投加量的不断增加‚色度去除率缓慢上升‚但COD去除率呈下降趋势‚这主要是因为当氧化剂过量时‚絮体沉降性能变差‚部分溶解性COD重新溶解到水中‚从而使COD去除率下降‚而过量的氧化剂继续与水中有机物作用‚色度去除率缓慢上升。
氧化剂主要通过2个途径来提高絮凝效果:首先‚由于氧化剂不仅能改变和破坏水中有机物结构‚可使水中难降解有机物分解成小分子有机物‚同时还可减轻有机物对混凝的阻碍。氧化剂会破坏有机物酚、羟基等酸性基团‚减少有机物与铝、铁离子的络合‚使水中胶体颗粒易于脱稳。其次‚氧化剂在氧化过程中可生成中间产物‚并能通过吸附作用促进絮体成长‚进而形成密实的絮体。
取同批焦化废水‚COD为230mg/L‚色度为110倍‚分别加入聚合氯化铝铁80、100、150、200、250、300、400、500mg/L‚氧化剂投加量均为10mg/L。絮凝效果如图3所示。
由图3可知‚当絮凝剂投加量为200mg/L时‚COD去除率为70%‚色度去除率为63%‚即絮凝后出水COD为69mg/L‚色度为44倍‚出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级排放标准。
从图3还可以看出‚随着絮凝剂投加量的增加‚COD去除率先上升后下降‚当投加量为200mg/L时‚COD去除率最高。这是由于投加初始阶段‚絮凝剂中的Fe、Al成分会迅速在水中形成各种带不同电荷的羟基产物‚这些金属离子的水解形态能够降低胶体的表面电位‚使胶体间的表面斥力下降发生絮凝。随着投加量的增大‚胶体的表面电位逐渐降至为零‚使絮凝速度加快‚此时的投加量为最优投加量‚COD去除率最高。继续投加絮凝剂‚使胶体表面易被由羟基配位离子形成的高聚物包裹‚胶体表面电位上升‚相近胶体间斥力增加‚形成另一种稳定状态‚从而使絮凝效果下降。
以铝酸钙粉、硫酸亚铁为主要原料生产聚合氯化铝铁絮凝剂‚生产成本约为1600元/t‚氧化剂约为1500元/t‚混凝试验中按氧化剂投加量10mg/L、絮凝剂投加量200mg/L计‚生化处理后的焦化废水处理成本为0.335元/m3。
(1)自制聚合氯化铝铁絮凝剂与氧化剂复配后‚能有效去除焦化废水生化出水的COD和色度‚当絮凝剂投加量为200mg/L、氧化剂投加量为10mg/L时‚COD去除率可达70%‚色度去除率可达63%‚处理后的出水水质达到GB8978—1996中的一级排放标准。
(2)在聚合氯化铝铁絮凝剂制备过程中‚各工艺条件对絮凝效果的影响顺序为:盐酸投加量>反应时间>反应温度>硫酸亚铁投加量‚聚合氯化铝铁絮凝剂最佳制备条件为:硫酸亚铁投加量10g、盐酸投加量400mL、反应温度80℃、反应时间2.5h。在此条件下‚制得聚合氯化铝铁固体‚产品呈黄色‚氧化铝质量分数为30.5%‚全铁质量分数为1.2%。
(3)通过将自制聚合氯化铝铁与PAC、PFS、硫酸铝和天然高分子化合物絮凝剂作对比‚发现聚合氯化铝铁对焦化废水的处理效果最佳。