印染废水因含有高浓度难降解有机物和色度物质,是工业废水处理中的难点。本文系统研究了聚合氯化铝铁(PAFC)对印染废水的处理效果,通过对比实验和工程案例分析,证实PAFC在pH 6-9范围内,对COD去除率可达65%-80%,色度去除率超过90%。研究揭示了PAFC的电荷中和-吸附架桥协同作用机制,并优化出最佳投加量为80-120mg/L。三个实际工程案例显示,PAFC较传统铝盐可降低污泥产量30%-40%,节约处理成本0.15-0.25元/吨水,为印染废水处理提供了经济高效的解决方案。
关键词:聚合氯化铝铁;印染废水;脱色;絮凝机理;污泥减量
参数 | 浓度范围 | 主要来源 |
---|---|---|
COD | 800-2500 mg/L | 染料、助剂 |
色度 | 500-3000倍 | 偶氮染料 |
pH | 9-12 | 退浆、丝光工序 |
SS | 200-800 mg/L | 纤维杂质 |
总磷 | 5-15 mg/L | 洗涤剂 |
有机物难降解:含苯系、萘系等稳定结构
色度去除困难:传统工艺脱色率仅60%-70%
水质波动大:不同批次染料变化导致水质差异
污泥处置难:常规处理产泥量达3-5kg/m³
指标 | 数值 | 测试方法 |
---|---|---|
Al₂O₃含量 | 12%-14% | EDTA滴定法 |
Fe₂O₃含量 | 1%-3% | 邻菲啰啉法 |
盐基度 | 70%-85% | 酸碱滴定法 |
密度(20℃) | 1.19-1.23 g/cm³ | 密度计法 |
三重协同效应:
电荷中和:
水解产物[Al₃(OH)₄]⁵⁺、[Fe(OH)]²⁺中和胶体负电荷
Zeta电位从-35mV升至-8mV(图1)
吸附架桥:
聚合铁增强分子链长度
絮体粒径从50μm增至300μm
网捕卷扫:
生成Al(OH)₃/Fe(OH)₃沉淀网捕染料分子
对活性染料的吸附容量达45mg/g
反应方程式:
[AlFe(OH)₃]⁴⁺ + 染料⁻ → [AlFe-染料](OH)₂↓
因素 | 最佳范围 | 去除率影响 |
---|---|---|
pH | 6.5-7.5 | COD:75%±3% |
投加量 | 80-120mg/L | 色度:93%±2% |
搅拌速度 | 快混200rpm | SS:88%±4% |
慢搅40rpm |
建立二次回归模型:
COD去除率=76.5+5.2X₁-3.8X₂+4.1X₃-2.3X₁X₂ (X₁:pH,X₂:PAFC量,X₃:反应时间)
验证实验误差<5%(n=5)
工艺改造:
原工艺:普通PAC→生物处理→出水COD 150mg/L 新工艺:PAFC→水解酸化→MBR→出水COD 68mg/L
经济效益:
药剂费节约0.18元/吨
污泥处置费减少35%
回用率从40%提升至65%
技术创新:
复配5%阳离子PAM
采用管式微滤替代砂滤
自动化加药系统(PID控制)
运行数据:
指标 | 进水 | 出水 | 去除率 |
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COD(mg/L) | 3200 | 290 | 90.9% |
色度(倍) | 2500 | 35 | 98.6% |
污泥量(kg/m³) | - | 1.8 | - |
指标 | PAC | PFS | PAFC |
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COD去除率 | 55%-65% | 60%-70% | 70%-80% |
色度去除率 | 75%-85% | 80%-88% | 88%-95% |
吨水成本 | 0.95元 | 0.85元 | 0.72元 |
污泥产率 | 3.2kg/m³ | 2.8kg/m³ | 2.0kg/m³ |
pH适应范围 | 6-8 | 5-9 | 6-9.5 |
工艺控制:
在线pH监控(精度±0.2)
采用ORP调控投加量(设定值150-200mV)
污泥回流比15%-20%
异常处理:
出现矾花上浮:检查pH是否>9.5
絮体细小:确认快混G值>300s⁻¹
出水返色:调整PAM类型为阳离子型
节能减排:
余热利用(加热反应区至25-30℃)
污泥厌氧产甲烷(回收率0.35m³/kgVSS)
研究证实PAFC较传统药剂具有明显优势:
对活性黑KN-B的脱色率提高25%-30%
处理成本降低20%-25%
污泥热值提升至8500kJ/kg(利于焚烧)
未来发展方向:
开发纳米化PAFC(粒径<50nm)
研究光催化-PAFC联用技术
建立基于AI的智能加药模型
行业建议:
纳入《印染行业废水处理技术规范》
制定《PAFC质量分级》团体标准